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沙井鍍鋅廠談如何排除鍍鋅過程中有可能出現的故障?
www.sx-xc.com 化學鍍鎳--合航集團 2013-08-22 00:11
鍍鋅資訊
:鋅易溶於酸
,也能溶於堿
,故稱它為兩性金屬
。鋅在幹燥的空氣中幾乎不發生變化
。在潮濕的空氣中
,鋅表麵會生成堿性碳酸鋅膜
。在含二氧化硫
、硫化氫以及海洋性氣氛中
,鋅的耐蝕性較差
,尤其在高溫高濕含有機酸的氣氛裏
,鋅鍍層極易被腐蝕
。
鋅的標準電極電位為-0.76V
,對鋼鐵基體來講
,鋅鍍層屬於陽極性鍍層
,它主要用於防止鋼鐵的腐蝕
,其防護性能的優劣與鍍層厚度關係甚大
。
要把被一些人認為很簡單的鍍鋅真正做好
,並非易事
,下麵舉一些例子說明
。
案例一
:某廠為新搬遷的新地址
,主要電鍍鋅瑪鋼(鑄鐵類)和冷軋板衝壓件
,鍍鋅工藝為氯化鉀
,其中一條滾鍍鋅線(三槽)
,滾鍍鋅合格率低
。圓環形工件10%不合格品為高區暗
、鍍層薄;瑪鋼類工件80%不合格品為高區不光亮
、低區暗
、鍍層薄
。筆者應邀到現場處理
,滾桶為新製造的
,做了許多改進
,如加長
、加固
、陰極進滾桶側板孔改小
,避免小零件掉出
,滾桶轉速7r/min
,認真察看滾桶內導電辨
,發現導電辮因與滾桶側板孔間隙太小而隨滾桶轉動而翹起
,而不是下垂伸入工件中
,導電辮頭太輕
,且圓柱形
,外徑比圓環形工件的內徑還小
,有可能某些工件套入導電辨頭上
,造成這些套入的工件一直在鍍
,同時檢查pH值各為6.2
,6.4
,6.3
。當即趕製加長100mm的導電辨
,加重導電辨頭
,用化學純鹽酸摻水稀釋後調低pH值至5.4
,同時用幹淨燒杯取槽液再加光亮劑A
、B
,觀察有無析出
,判斷出是否光亮劑過量;用霍爾槽試驗最佳的光亮劑比例
,得出光亮劑A
、B偏少
。更換加長
、加重的導電辮
,補加光亮劑後即施鍍難鍍的瑪鋼類工件
,達到全部合格
。本例要點
:認真觀察
,導電是關鍵
。
案例二
:某廠為簡易電鍍鋅作坊
,自產自鍍自用
,氰化滾鍍鋅後鈍化發霧
。筆者應邀到現場處理
,工件為擠鍛壓加工的直徑10~15mm
、長130mm軸類
,表麵油很多
,無除油工序
,整筐約50kg工件浸在濃鹽酸中10min後
、水洗入槽氰化鍍鋅
,出光後發霧
、無法蘭白色鈍化
。當即找來洗衣粉代替除油劑用溫水泡溶解將工件除油後
、水洗
、酸洗
、水洗入槽鍍鋅
,出光後發霧現象減輕很多
,說明油汙是禍首
、以前帶入氰化鍍鋅槽液中油汙仍很多
,去除氰化槽液中油汙很難
,筆者試用CK-778鍍鋅除雜劑
,利用其中鋁粉與槽液反應上浮托起油汙
,不斷撈掉上浮物
,除掉大部分油汙
,同時取樣分析
:氧化鋅30g/L
,氰化鈉高達100g/L
,光亮劑太多。詢問操作者回答
:因發霧
,誤認為氰化鈉太小
、光亮劑少
,多次加氰化鈉
、光亮劑
。當即取出部分槽液加水稀釋
、補加氫氧化鈉
、氧化鋅
,按正常工藝,全部合格
。某廠為瑪鋼(鑄鐵類)電鍍鋅
,工藝為氯化鉀滾鍍鋅
,產品出口
。產量大
、要求成本最低
。筆者應邀前往商討改進工藝
,以降低成本
。該廠工件為圓柱形狀
、單個重約200~500g
,建議采用螺旋殼式滾鍍桶
,大開口
、無滾桶門蓋
,無需裝卸滾桶門蓋之煩瑣工序
,滾桶內外槽液更新快
,減少施鍍時間
,正轉方向施鍍
,反轉工件倒出
,就像陶罐裏倒橄欖
,一個都不剩
。當即用硬紙板製作個螺旋殼式滾鍍桶的模擬件
,用小石子代替工件觀察正反轉時工件運動情況
。廠方立即安排按圖製作
,投用後效率提高30%
,光亮劑少用
,成本降低10%
。筆者並製定加藥要點
:氯化鉀
、氯化鋅
、硼酸幾乎都是帶出消耗
,隻需少量補加藥品
,多掛鋅板;硼酸不必用沸水溶解
,用滌綸布縫製兩個長500mm
、寬220mm布袋
,加入約半袋的硼酸
,綁好掛在陽極杠兩頭浸入槽液即可;光亮劑要用水或槽液稀釋後才慢慢地加入;每班用稀鹽酸調pH值;用PP管作冷卻管通井水冷卻槽液
,降低光亮劑消耗;用鈦鉤將小鋅塊連接長鋅板;常做霍爾槽試驗
。若有不好鍍的槽液
,將其調成預鍍鋅液
:氯化鋅高
、氯化鉀適中
、光亮劑少
、衝擊鍍3min後再換槽再正常鍍;整流器改為開關電源
,降低能耗
、提高鍍層均勻性
。
案例三
:某軍工廠有電鍍組
,有低氰化鍍鋅
、堿性鍍錫
、氰化鍍銅等工藝
,沒有氯化鉀鍍鋅工藝
,有一批產品為鑄鐵材料
,且氣孔較多
,需要鍍鋅
。采用低氰化鍍鋅工藝
,合格率很低
,隻有高區有薄鍍層
、低區發黑無鍍層
。筆者試用堿性鍍錫15min後水洗再氰化鍍鋅
,效果很好
,全部合格
。同時現場發現該廠低氰化鍍鋅槽陽極杠掛有鋅
、鐵板
,目的減緩鋅板電解
,不至於槽液中鋅離子濃度太高
,當停鍍時鐵板未取出
,形成自身電解反應
,鋅板為陽極
,發生溶解
,明顯有析氣現象。結果槽液的鋅濃度並不降低
,反而升高
。另外該廠操作者反映
:堿性鍍錫陽極保持金黃色活化狀態很難
,原因是電流密度計算較難
。筆者當即講解電流密度顯示儀原理
,並示範
:一塊1平方分米表麵積的測量板(單麵為0.5×1分米)和一隻直流電流表及兩段導線組成
,測量板靠近陽極附近但不能與陽極接觸
,觀察電流表數值便知陽極電流密度
,開始使用時
,陽極電流密度應迅速升高到使它鈍化的電流值(4~6A/dm2)
,這時槽電壓突然上升
,陽極上形成金黃色膜
,此後將陽極電流密度降到正常工作範圍
,當然電鍍中途不應斷電
。
案例四
:某廠滾鍍鋅一直有幾種凹形片狀
,滾鍍時容易疊在一起
,無法滾鍍
。筆者應邀協助想方法
,建議大的工件(2dm2)兩邊上各衝個孔
,用1mm鐵絲穿過孔
、繞圈而綁好
,目的是墊開工件
,電鍍
、鈍化
、烘幹完工後再剪斷
。小的工件與螺栓類混合滾鍍
、並用圓柱形滾桶
:圓柱外徑視工件大小而定
,在筒體內壁焊接兩條旋向相反(左
、右旋各一條)的螺旋筋板
,以利於工件在滾筒運轉時翻動
,又因圓筒壁為曲麵
,避免了工件圓盤平麵與筒壁產生平麵貼合
,也減少滾筒眼印
。
案例五:某廠氯化鉀滾鍍鋅後蘭白鈍化
,易變色
。筆者應邀前往改進
,該廠係自產自鍍自用
,滾筒為簡易的半浸式
,靠滾筒體兩封頭內側圓形鐵板導電
,工件導電不可靠
,且滾筒外壁靠導電板附近鋅瘤很多
,電鍍時滾筒外壁鋅瘤越來越大
,滾筒內壁的工件上電差
、鍍鋅層較薄
,自然易變色
。筆者當即將該滾筒浸於鹽酸中退掉鋅瘤
,同時去掉內側圓形導電鐵板
,改為旋筋式導電
,效果很好
。
案例六
:某廠低氰堿性鍍鋅
,工件品種多
,結構複雜
,長期來一直用高鉻彩色鈍化
,近期部分產品改為蘭白鈍化
,要求鍍鋅層外觀好
。發現鍍鋅層高區處布滿密密麻麻的“火山口”
,高鉻彩鈍由於鈍化液自化學拋光作用而不明顯
,而低鉻蘭白鈍化液無自拋光作用
,該“火山口”特別明顯
,經查明
:光亮劑太多
,電流密度太大
,調整為1.0A/dm2
,火山口消失
。另該廠有一種大尺寸400mm×550mm平板蘭白鈍化按常規配方(含氟化鈉)難以達到純蘭白色
,經試驗用氟化鉀代替部分氟化鈉效果很好
,正麵蘭白色很純
,無彩色
,側看帶紅綠色
,達到目的
。
案例七
:某廠有電鍍發電機油箱
,油箱內外部都有鋅層符合要求
,但該鋅層耐蝕性較差
,半年後鋅層發灰
、起粉
,察看現場
:油箱內陽極為銅線接鐵棒
,錯誤之處
:銅線浸入槽液中銅也被電化學溶解,槽液表麵漂著厚厚的油汙
,鈍化後熱水無封閉劑處理
,無烘幹
,油箱內水滴無法幹透
。某廠氯化鉀滾鍍鋅工件品種多
,一些件常有棕黑色“胎記”
、眼子印
。棕黑色“胎記”原因是光亮劑太多而且未用鍍液或水摻稀而加入
、攪拌不充分
。眼子印因素較多
,平麵件要鑽孔穿線墊開;滾桶孔眼要通暢;陰極導電辮子適當加長並分出多個接頭;滾桶轉速太慢;陽極麵積太小;槽液中的主鹽
、導電鹽濃度過低
、分散能力不好;改用圓柱形滾桶
,根據工件平麵尺寸選擇恰當滾桶內徑
,可避免工件平麵側與滾桶接觸
,消除了眼子印
。
案例八
:某廠為電鍍專業廠
,遇到一批彈性零件鍍鋅
,衝壓工序時工人為了不使工件彈出模具而飛出
,將黃油塗在工件表麵
,經熱處理後其氧化皮
、結巴的油汙按常規除油
、酸洗均無法徹底
。筆者應邀前往現場
:要用堿性加氧化劑加熱去除
,剛好有堿性發黑工藝
,將該工件“發黑”1~2小時
,去除掉氧化皮及結巴的油汙
,再活化可正常電鍍
。
深圳市合航五金電子有限公司www.sx-xc.com位於深圳市寶安區沙井
,是廣東地區最專業的陽極工廠之一
。專業從事金屬表麵處理,主要包括化學鍍鎳
,陽極氧化
,硬質陽極氧化等
。工廠擁有完善的配套(拋光
、噴砂
、打磨)
,也擁有完善的化學實驗室與檢測室
,擁有德國FicsherX光測厚儀
、ROSH檢測分析儀
、鹽霧試驗機等
。能做到快速的交期
,產品質量穩定有保證
。
,沙井氧化廠,化學鍍鎳
,陽極氧化
,硬質陽極氧化
,二次陽極氧化
,二次氧化
,二次陽極
,鋅鎳合金
,鋁氧化等加工服務
。